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陶瓷離心(xīn)粉噴(pēn)霧幹燥工序試驗小結

作者:查建軍 人氣:發表時(shí)間:2021/5/10 15:45:05

噴霧(wù)幹燥是陶瓷原料(liào)處理的新工(gōng)藝。我廠噴霧塔,噴霧幹燥中間試驗,自(zì)10月開始,近兩個多月的開車運轉。證明(míng)可取代原 壓(yā)濾、幹(gàn)燥(zào),老的粉料製備工藝。次年(nián)12月份根據試運轉情(qíng)況,進行了(le)改進和(hé)設備檢(jiǎn)修,然後又進行了開車(chē)運轉試驗。近半年的實際運轉證明。噴霧(wù)幹燥新工藝比(bǐ)老工藝有很多的優越性,並受到操作工人的歡迎。

    噴霧塔係(xì)統的設備,經過10000多個小時(shí)的生產試運轉考驗,暴露了一(yī)些問題,進行了改進和處理,取得了良好的效(xiào)果。設備運轉正常,工藝穩(wěn)定的,調節靈活,操作工人同誌們已基(jī)本掌握了噴霧(wù)係統的(de)操作規程和要領。(詳見附件2

  試驗證明噴霧幹燥係統主要優點(diǎn)如下:

  一、大大的改善了勞動條件,原工藝勞動強度大,如石碾打粉。工人同誌要在潮濕、悶熱(rè)粉塵(chén)大的環境下用(yòng)鍬(qiāo)將20多噸料加入到碾機內進行(háng)破(pò)碎過篩,嚴重的影響(xiǎng)工人同誌(zhì)的身體健康。而噴霧幹燥就大(dà)大的改變了這種狀(zhuàng)況使坯粉製備全工序機械化和連續化。可作到(dào)噴(pēn)霧塔作業(yè)點基本(běn)上(shàng)消除了粉塵危害。

  二、勞動生產率高(gāo),由於生產的聯動(dòng)化大大節約了(le)勞動力。原工(gōng)藝係統(tǒng)需要34人,而新(xīn)工(gōng)藝隻要14人就夠了(le)。節人力近1倍以上。原工藝實物生產率為1.06/人日,新工藝(yì)則為3.77/人日。日生產能力,原工藝為30/日,新工藝為52/日。

  三、粉料質量好。由於(yú)工藝流程縮(suō)短而緊湊,大大的減少了接觸鐵的機會,產品(pǐn)的白(bái)度相對來說的有所提高。粉料的顆粒級數穩定,易於實現自動化和聯動化,而為今後推廣自(zì)動壓磚機提(tí)供了良好條件(jiàn)。

  四、操作方便。原工藝料粉的水分很難調節,全靠經驗控製,而噴霧幹燥則需調節泥漿(jiāng)量,熱風溫度和排風(fēng)溫度就可以了,調節非常方便,靈活和穩定。

  五、簡化流程(chéng),減少了(le)廠房占地麵(miàn)積:

  將原壓濾->烘幹->陳(chén)效->打粉等幾道工序,合而為一道工序。縮短了粉料加工時間,減少了(le)廠房占地麵積(原工藝占地麵積(jī)為720平(píng)方,新工藝為250平方)。現將噴(pēn)霧幹(gàn)燥係統試產過程中,主要設備運行(háng)情況及(jí)操作情況簡要小結如下:

  1、離心噴霧機

  離心機(jī)(明星幹燥注解:霧化器)為噴霧(wù)塔的(de)主機,在試驗過程中作過多次的改進(見中間(jiān)試驗報告),現運(yùn)轉證明,運轉正常、穩定。對其工作的泥漿濃度範圍,以6065%(固體占的%)為宜,泥漿流量以控製在(zài)23.333.9立升/分為宜。經運轉檢修曾作過下列修改:

  1)分漿盤(明星幹燥注解:霧化盤)下漿孔(噴嘴)向外(wài)移,使泥漿直接下到(dào)盤底襯板上,因而消除了離心盤中襯板壓蓋的磨損,可延長使用壽命(以前每月換一次)。

  2)檢修時發現(xiàn)潤滑油不潔,經檢查,係泥漿從油標孔(kǒng)和吸油管與箱體的環隙內滲(shèn)入,經過加高(gāo)油標尺座,並堵塞吸油管與箱體的環隙(xì),消除了這種現象,延長了軸承使用(yòng)壽命。

  離心機操作比較簡單,開車(chē)首先開油泵,往油杯內補油,運行中(zhōng)經常觀察油(yóu)流指標器,檢測潤滑油和(hé)冷卻水供給是否正常。停車前,先用水衝洗離心盤,以防泥漿結疤(bā)不均,而造成下次開車時而發生振動。停車後再停油泵。

  采用剛玉質噴咀(jǔ)可延長壽命,現已用到1000多個小時仍可正常使用,估計(jì)可(kě)用到20003000個小時,(也曾用鋼噴咀隻能用到50個小時就不行了)。底盤襯板現用厚6mm的鋼板,如兩班生產則10天左右換一次,應改為剛玉質的,可延長(zhǎng)使用壽命(mìng)。

  離心機為高速旋轉機械,應建立定期檢修製度(2個月左右檢修一次)並有加工好的備用機備用。

  2、熱風係統(tǒng)

  1)熱風爐,經使(shǐ)用證明操作與調節是比較方便的,一般用輕柴油點(diǎn)爐,爐溫升至400度以上,可換燒殘渣(zhā)油,在天暖時也可直接用殘渣油(當然渣沒質量好(hǎo)要相應好(hǎo)一些),操作中(zhōng)要注意油壓的波(bō)動和產量的變化,而(ér)適當的調節油量和風量。

  在試產過程中,由於頻繁的點爐(lú)停爐(lú),爐襯(粘土磚)受到(dào)冷熱變化之影響,而且爐溫曾多次超過1200度,造成部分爐襯裂縫(主要發生在火(huǒ)焰接觸(chù)到的錐體部分(fèn))在檢(jiǎn)修時更換了這部分的耐火磚。

  當烯油霧(wù)化(huà)不(bú)良時,油珠能射入混合室(shì),因該處溫度低燃(rán)燒不完全,因(yīn)此建議新設計的熱風(fēng)爐應(yīng)適當加長燃燒室為宜(yí)。

  2)熱風管:熱風管(guǎn)內經常流動著400500度的高溫氣體(tǐ),使熱風管產生膨脹,原設計未留膨(péng)脹縫。網管熱脹後產生變形,甚至將風分箱箱頂錯(cuò)位(wèi),產生(shēng)縫隙,造成漏風。現在,在(zài)熱風(fēng)管道中加了伸縮結構,效果較(jiào)好。

  (3) 熱風管大蝶閥

  原蝶閥板軸為水平安裝(zhuāng),材料較單薄,受(shòu)熱後自重下垂、變(biàn)形,造成啟閉不靈活,現加強了閥板及軸的材料,改為軸線垂直按裝,軸與閥板懸掛於上部支撐,受熱後就不再變形。

  3、熱風管閘板閥

  原為手(shǒu)拉閘板,開(kāi)閉費力,密封(fēng)不(bú)嚴,現改為紅杠手輪,開閉省(shěng)力,且易(yì)微調風量,除絲杠外伸部分外(wài),其他部分全部(bù)密封不再漏風漏塵。

  4、送風係統

  旋風分離器(qì)中收下的粉料,用風送送回(huí)到塔內,原風送係統不太好使,下料管與送料管內常(cháng)積料堵塞。而(ér)清理管(guǎn)理時而造成大(dà)量揚塵。經兩次修改,則能順利的下料和送料,不再產生(shēng)堵塞現象。

  風(fēng)送及下料管改進說明:

  1)下料管:原(yuán)裝在旋轉下料(liào)器下部,管內受風送壓力,將料粉上頂,常在管(guǎn)內堵料(liào)。現將旋轉下(xià)料器,裝在下料管下部,下料管內為負(fù)壓(yā),料粉可順利下(xià)落,開清掃口清掃時,粉塵也不外逸。

  2)旋轉下料(liào)器:改變了(le)原結構,將軸承(chéng)提出到筒外,並加強密封,使之(zhī)不(bú)受粉塵影響,能長期工作。

  減少(shǎo)了旋轉輪每格的容量,既減少了每轉圈的下料量(但仍保證夠用),消(xiāo)除大料堆下料,來不(bú)及風送、堵塞水平管道的現象。

  3)送料(liào)管:因用(yòng)離心(xīn)風機送料,原送料管有490度彎頭,3135度彎(wān)頭,因(yīn)彎頭多,阻力大,管內(nèi)風(fēng)速低,送料不(bú)暢,易產生堵塞。現改為290度彎頭,且加大了彎頭處的半徑,大大減少了管道(dào)的阻力,提高了(le)風速,而不再發生(shēng)堵塞現象了。

  5、其他:

  1)將霧化風機與配溫(wēn)風機移至四(sì)樓室外鋼平台 上,大(dà)大減少(shǎo)了操作時間的噪音,改善了操作環境。

  2)塔城底(dǐ)下料口直徑由200mm,加(jiā)大到300mm,便於清塔。

  試產中噴霧幹燥控(kòng)製的主要參數:

  泥漿濃度   6065%(固體所占(zhàn)的百分比)

  進風溫度   450470度(dù)

  排風溫度   4561

  塔內溫度   4550度(dù)

  進風管負壓  -5-6  毫米水柱

  塔內負壓  -18-24 毫米水柱

  排風管負壓  -100-130 毫(háo)米水柱

  壞(huài)粉含水量  78%  (板壓料)

              1213% (標磚料)

  產量         1.72.2/小時(shí)

 

  通過試生產黄瓜视频在线观看體會到:

  1、泥漿(jiāng)濃度的穩定是(shì)操(cāo)作好噴霧穩定的(de)關鍵環節,若泥漿過稀,則產量降低,油耗提高。若泥漿濃則(zé)霧化不良,易產生濕泥塊,故應嚴格控製泥漿濃度(60%65%),因此應嚴格掌握球磨磨料的水分和電解(jiě)質的加入(rù)量及泥漿池要加強攪拌(bàn)。

  2、加強(qiáng)泥漿(jiāng)過篩,泥漿出球磨機的固(gù)定篩應改為振動篩,若過篩不良粗顆粒流至離心機前的篩(shāi)網易堵塞,則發生產量波動和粉料水份(fèn)的波動。

  3、隻(zhī)要泥漿濃度穩定(dìng),經過良好的過篩,重油壓力穩定,則噴(pēn)霧塔操作穩定,無須頻繁調節。

  4、在各方麵因素配合適當時,粉料中濕塊很少。通(tōng)過粉料過篩或(huò)在料倉內稍加悶料,則可消除少量(liàng)的濕塊。但在泥漿稀稠不均(也就是濃度波動),泥漿過(guò)篩不浪,給入離心(xīn)機泥漿量過大,進風溫度波動時,會(huì)出現粉料中(zhōng)濕塊增多的(de)現象,操作時(shí)應嚴加注意。

 

  除上述因素外熱氣流在塔內的運動狀態,與霧滴均(jun1)勻混合程度也是很(hěn)重要的(de)。對最佳氣流狀態,還需要進一步摸索規律。

  濕塊是粘(zhān)壁(bì)物掉落所致。由於塔徑有限,我廠要求粉料的含水量又較大存在粘壁物是不可避免的(de)。因此裝置的掃塔(tǎ)器,不僅對減輕掃塔城體力勞動有作用,而且定期(qī)清掃,對保證粉料質量,也起到很(hěn)大(dà)的作用(yòng)。